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煤化工气化车间“三创新”挖潜增效侧记 |
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兰花集团 2020-10-10 8:52:26 您是第 650 位读者 |
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今年,面对严峻的经济形势,在市场低迷、疫情防控、安全压力的多重挑战下,煤化工公司积极应对、主动求变,气化车间作为生产的“关键”,咬定经营目标、深挖系统潜能、不断改革创新,破解了多项难题,走出了特色创新之路,实现了完美蜕变。 安全管控从细节抓起。该车间从细节抓起做好每一项工作,狠抓现场检维修,从派工单、任务书、票证填写、现场监护、措施落实、现场确认等环节抓实抓好,层层落实责任。针对施工项目多监护人不够等现象,该车间根据作业点的情况停工部分,杜绝无监护作业。该车间排查的安全隐患以“不过周”为原则,紧盯隐患排查不放松。在煤气炉检修中,加盲板数量由原先的3块增加至11块,从而提高检修期间的安全系数。对系统上存在的气柜漏点多、1#冷水泵出口阀内漏大等重大隐患,积极制定防范措施和应急预案,提高突发事故状态下的处置能力。 环保改造打下坚实基础。该车间狠抓环保基础管理,配合公司完成了煤气炉地沟密封、冲渣池密封、新建2台净化罐、给料机密封等环保项目,为公司治理VOCS奠定了基础;二楼安装喷淋4套,有效的降低现场扬尘。不断推进现场亮化工程,单炉大修后从上至下更换保温,一楼水封桶刷漆亮化,气化工段煤气管道、风管、净化罐、洗涤塔等设备防腐正在稳步推进。 工艺摸索降本增效明显。该车间工艺上从减少型煤到停烧型煤,一步步优化工艺,一步步攻克难关,实现了气体成分中的CO2由10.2%下降至现在的8.8%,蒸汽用量由每班的600吨降至现在的380吨,蒸汽分解率由44%提高至现在的50%以上,供气由原先“9+1”到现在的8台炉供五机生产,摸索掌握了3.6m煤气炉单烧小籽和小籽与块炭转换工艺。该车间不断工艺创新,优化气体成分,提高单炉发气量,持续降低原料煤消耗作为攻关课题,继续深挖本套装置的潜力,争取达到同行业最好水平。 设备管理为确保煤气炉长周期稳定,改变以往缝缝补补的陋习,从单炉大修入手,提前制定检修项目,落实质量把关人,确需要更换的及时更换,大修后保证煤气炉使用周期两年,超过两年运行的给予经济奖励,达不到的追究相关责任,影响台时承担台时考核。创新管理机制后,不仅降低劳动强度,而且提高安全系数,真正实现系统长周期稳定运行。目前来看,通过一年多的转变,现场可燃气体报警少了,现场泄漏点降至了指标内,每月影响台时较之前大幅下降。 通过思想创新、管理创新、技术创新,该车间已从“脏乱差”中蜕变出来,力争成为一张靓丽的“名片”。(田晚红 作者单位:煤化工公司) |
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